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環(huán)保新質(zhì)生產(chǎn)力 |二氧化碳在線監(jiān)測系統(tǒng)
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加熱爐腐蝕及防治技術(shù)對策研究取得重要進(jìn)展
導(dǎo)讀:日前,加熱爐腐蝕及防治技術(shù)對策研究取得重要進(jìn)展,該項(xiàng)目是由西北油田分公司工程技術(shù)研究院防腐中心組織開展的。該項(xiàng)目的實(shí)施為從根本上解決塔河油田加熱爐盤管腐蝕、結(jié)垢難題,確保油氣田安全生產(chǎn)找到了一條經(jīng)濟(jì)可靠的技術(shù)途徑。
加熱爐是將物料或工件加熱的進(jìn)行再處理加工設(shè)備,也是給物料或是工件加熱升溫的設(shè)備。加熱爐是煉油裝置的關(guān)鍵設(shè)備,反應(yīng)入口溫度,分餾進(jìn)料溫度都離不開加熱爐,為了節(jié)能,反應(yīng)爐分餾爐采用聯(lián)合煙道,讓煙道氣余熱回收。加氫裂化反應(yīng)臨氫系統(tǒng)高溫高壓,有毒,易燃易爆。因而做好加熱爐的腐蝕防護(hù)工作,對加氫裂化車間的平穩(wěn)運(yùn)行,十分重要。
據(jù)悉,加熱爐同時是油氣集輸過程中不可缺少的主要設(shè)備,塔河油氣田單井、計(jì)轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站油氣集輸均采用加熱輸送工藝,加熱設(shè)備以加熱爐為主,其中單井加熱爐占油氣田加熱爐用量的80%。
由于受傳統(tǒng)加熱爐結(jié)構(gòu)上的限制,“油改氣”后,天然氣燃燒產(chǎn)生的冷凝水對加熱爐爐體、爐管、天圓地方和煙囪等部位造成了嚴(yán)重腐蝕,對加熱爐的安全運(yùn)行構(gòu)成了重大威脅。近年來,隨著油田開發(fā)工作的不斷推進(jìn)和加熱爐服役年限的延長,加熱爐盤管腐蝕穿孔呈現(xiàn)逐年上升趨勢。目前,塔河油田現(xiàn)場主要是通過停產(chǎn)維修或更換新盤管的方式來解決加熱爐結(jié)垢腐蝕問題,維修周期長,不僅帶來設(shè)備維修成本增加及停產(chǎn)損失,而且還存在運(yùn)行中因穿孔造成油氣泄漏的安全隱患,不能從根本上減緩和控制腐蝕。
針對塔河油田加熱爐盤管突出的腐蝕、結(jié)垢問題,分公司組織防腐技術(shù)人員在深入調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,攻堅(jiān)克難,大膽創(chuàng)新,并研究形成了以控制水質(zhì)硬度 除氧為主導(dǎo)的措施方案,該方案通過采用離子交換法(樹脂軟化)對加熱爐用水進(jìn)行水質(zhì)軟化處理,確保加熱爐能達(dá)到國家規(guī)定的工業(yè)鍋爐用水要求,從根本上控制腐蝕發(fā)生,延長設(shè)備使用年限。同時,技術(shù)人員還提出通過采用鋅鋁稀土共滲材質(zhì)改性表面處理技術(shù),在盤管表面形成一種陽極性金屬覆蓋層,延長設(shè)備有效使用壽命,保障安全生產(chǎn)運(yùn)行。
據(jù)測算,加熱爐腐蝕治理項(xiàng)目實(shí)施后,在加熱爐設(shè)計(jì)使用年限內(nèi),每年將減少加熱爐腐蝕穿孔引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)用達(dá)210.28萬元,4年內(nèi)可收回隱患治理投資。
該項(xiàng)目實(shí)施后對提高塔河油田加熱爐安全運(yùn)行能力、降低生產(chǎn)成本、保障油田生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
加熱爐是將物料或工件加熱的進(jìn)行再處理加工設(shè)備,也是給物料或是工件加熱升溫的設(shè)備。加熱爐是煉油裝置的關(guān)鍵設(shè)備,反應(yīng)入口溫度,分餾進(jìn)料溫度都離不開加熱爐,為了節(jié)能,反應(yīng)爐分餾爐采用聯(lián)合煙道,讓煙道氣余熱回收。加氫裂化反應(yīng)臨氫系統(tǒng)高溫高壓,有毒,易燃易爆。因而做好加熱爐的腐蝕防護(hù)工作,對加氫裂化車間的平穩(wěn)運(yùn)行,十分重要。
據(jù)悉,加熱爐同時是油氣集輸過程中不可缺少的主要設(shè)備,塔河油氣田單井、計(jì)轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站油氣集輸均采用加熱輸送工藝,加熱設(shè)備以加熱爐為主,其中單井加熱爐占油氣田加熱爐用量的80%。
由于受傳統(tǒng)加熱爐結(jié)構(gòu)上的限制,“油改氣”后,天然氣燃燒產(chǎn)生的冷凝水對加熱爐爐體、爐管、天圓地方和煙囪等部位造成了嚴(yán)重腐蝕,對加熱爐的安全運(yùn)行構(gòu)成了重大威脅。近年來,隨著油田開發(fā)工作的不斷推進(jìn)和加熱爐服役年限的延長,加熱爐盤管腐蝕穿孔呈現(xiàn)逐年上升趨勢。目前,塔河油田現(xiàn)場主要是通過停產(chǎn)維修或更換新盤管的方式來解決加熱爐結(jié)垢腐蝕問題,維修周期長,不僅帶來設(shè)備維修成本增加及停產(chǎn)損失,而且還存在運(yùn)行中因穿孔造成油氣泄漏的安全隱患,不能從根本上減緩和控制腐蝕。
針對塔河油田加熱爐盤管突出的腐蝕、結(jié)垢問題,分公司組織防腐技術(shù)人員在深入調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,攻堅(jiān)克難,大膽創(chuàng)新,并研究形成了以控制水質(zhì)硬度 除氧為主導(dǎo)的措施方案,該方案通過采用離子交換法(樹脂軟化)對加熱爐用水進(jìn)行水質(zhì)軟化處理,確保加熱爐能達(dá)到國家規(guī)定的工業(yè)鍋爐用水要求,從根本上控制腐蝕發(fā)生,延長設(shè)備使用年限。同時,技術(shù)人員還提出通過采用鋅鋁稀土共滲材質(zhì)改性表面處理技術(shù),在盤管表面形成一種陽極性金屬覆蓋層,延長設(shè)備有效使用壽命,保障安全生產(chǎn)運(yùn)行。
據(jù)測算,加熱爐腐蝕治理項(xiàng)目實(shí)施后,在加熱爐設(shè)計(jì)使用年限內(nèi),每年將減少加熱爐腐蝕穿孔引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)用達(dá)210.28萬元,4年內(nèi)可收回隱患治理投資。
該項(xiàng)目實(shí)施后對提高塔河油田加熱爐安全運(yùn)行能力、降低生產(chǎn)成本、保障油田生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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